中冶东方通过对铜冶炼工艺及铜渣性质的研究,结合黑色冶金熔渣处理的经验,在冲渣、脱水、细渣处理等方面进行了大量改变和改进,成功开发出以“自排料式螺旋脱水装置”为核心的熔渣粒化处理技术,并首次在铜冶炼工艺中成功应用。该项技术成果近日通过中冶集团科技成果鉴定。鉴定委员会一致认为“该项技术属于国内首创,达到国际先进水平,市场前景广阔”。

传统的渣池法铜渣粒化工艺存在着诸多问题,例如:容易产生安全隐患;对环境造成严重污染;造成水质破坏;占地面积大;水系统磨损严重;冬天产生大量水蒸气,若用抓斗捞渣,其轨道容易结冰,运作困难等缺点。针对这些问题,中冶东方研发的以“自排料式螺旋脱水装置”为核心的冶金熔渣粒化处理技术,从根本上克服了原有工艺的各项缺点。

该项技术成果通过对冲制箱的应用,使水淬充分,无爆炸;自排料式螺旋脱水装置为轴向脱水,配合渣水分配器的使用,整个水系统的寿命延长;采用循环水细渣处理,采用气力提升机配合螺旋提渣机来处理沉淀后的细渣。循环水中细渣大大减少,减少了对水泵以及管道的磨损,整个水系统的寿命延长;水淬渣循环水系统为密闭循环,粒化水循环使用,零排放,节能环保。

中冶东方研发以“自排料式螺旋脱水装置”为核心的熔渣粒化处理技术于2011年8月在其服务企业成功应用并顺利投产后,整套系统运行稳定可靠。经过近2年的生产跟踪,以“自排料式螺旋脱水装置”为核心的铜冶炼熔渣粒化处理系统达到了设计要求,部分指标甚至超过预期。目前,该企业贫化电炉基本上不出干渣;水系统运行稳定,除沉淀池需半年至一年一次的计划性清理以外,吸水井基本无需大的清理,由管道磨损引起的设备检修大大减少;设备检修频率及强度随之降低;系统整体体现了节水、省电、运行可靠、维护费用低等特点。

目前,该套系统运转正常。据业主初步统计,该系统较传统工艺,减少投资约80万元,每年降低维护费用120万元。由于成品渣质量好,满足外部客户要求,得以全部外销。因而该系统运行后,产生了巨大经济效益。同时,由于整套系统封闭循环,无污水和有害气体外排,与环境友好,取得了良好社会效益。

通过近2年的实际应用表明,以“自排料式螺旋脱水装置”为核心的熔渣粒化处理技术完全能够满足铜冶炼生产的需要,整套系统布置灵活,占地面积小,节水省电,自动化水平高,运行成本低,能够生产高质量的水渣产品,无污染物排放,符合国家的节能减排及循环经济政策。 (中冶东方 亓伟娜) ②